某水泥厂气改煤项目在试生产阶段发生了煤粉喷仓和喷洒事故,经过改进后得以解决。
一、煤粉仓喷仓
1、故障描述
刚带料试生产不久,煤粉被袋除尘器收集后经煤粉仓顶部的螺旋输送机入煤粉仓。煤粉仓1顶部的给料机正常运转、闸板阀完全打开,煤粉仓2~4顶部的闸板阀关闭,给料机处于停机状态。正常开机2小时后,螺旋输送机的尾部(靠煤粉仓4一侧)出现轴承升温到85℃,轴颈部出现冒烟现象。维修人员立即准备工具和耐高温油脂处理,刚要离开,螺旋输送机尾部上盖就被煤粉顶开,大量煤粉爆喷,现场两层楼层全部是 煤粉。
2、分析原因
设计思路:关闭了煤粉仓2、3、4的顶部下煤口,只打开煤粉仓1的顶部下煤口,螺旋输送机正转,煤就进煤粉仓1,这是 个理想状态。实际工作中,螺旋输送机正转时,只有少量煤粉进入仓1,大量的煤粉被螺旋输送机快速输送并堆积在螺旋输送机的尾部即仓3、4正上方的螺旋输送机内。由于仓2、3、4的顶部是 封闭的,煤粉无路可走,越积越多,2小时后,螺旋输送机的尾部轴承就升温到85℃,轴颈部出现冒烟现象,随即出现螺旋输送机尾部上部密封盖被掀开、煤粉爆喷现象。
3、处理方案
煤粉进仓1时,将螺旋输送机由正转改为反转,让煤粉都堆积在仓1顶部,直供仓1。煤粉需要进仓4时,就将螺旋输送机再改为正转。进仓2时,螺旋输送机就要在一定时间里不停地正反转,现场操作很繁琐。仓3是 备用仓,不作考虑 。实际运行中,此方案可行。
需要指出的是 ,当煤粉要进仓2时,螺旋输送机的正反转时间要中控根据实际情况来定。建议在今后的设计中,将螺旋输送机的正反转设计在控制柜中,接入DCS,避免现场反复接线,方便中控操作。
二、煤粉通过风机出现喷洒
1、故障描述
煤粉仓4底部是 一螺旋泵,煤粉下落到螺旋泵后,通过罗茨风机输送到远距离的一煤粉仓供窑尾用煤。一次停机后重新开机时,罗茨风机没出现往常的轰鸣声,声音沉闷,工人立即到风机房查看,发现风机房到处是 煤粉,煤粉通过罗茨风机消 声器四处喷洒,立即停机处理。
2、原因分析
上次输送煤粉停机时,管道里的煤粉没有完全输送完,罗茨风机一停,受风的负压影响,煤粉全部回流,螺旋泵、螺旋泵至罗茨风机之间的管道、罗茨风机机体里全部都是 煤粉。
3、处理方案
当需要停止煤粉输送时,罗茨风机多工作一段时间,保证管道里的煤粉要全部输送完;在罗茨风机至螺旋泵的管道靠螺旋泵一端加一只单向阀DN200,防止煤粉进入罗茨风机方向的管道。处理后,在实际运行中再没出现罗茨风机喷煤粉的现象。
在试生产中出现的煤粉仓喷仓和煤粉通过风机出现喷洒的现象,经过我们 的改进后得到了圆满的解决,再没有出现类似的情况发生。
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