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海南锅炉除尘脱硫环保设备加工_润业环保来图加工仓顶单机除尘器

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所在地: 河北 沧州市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-08-10
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公司基本资料信息
 
 
产品详细说明
仓顶单机除尘器是一种用在料仓顶部的除尘设备。仓顶单机除尘器主要应用于采矿、冶金、建材、机械、化工、粮食加工等工矿企业料仓使用。并广泛用于过滤气体中细小的,非纤维性的干燥粉尘或在工艺流程中回收干燥粉料的一种除尘设备。
通过布袋将料仓内漂浮的粉尘颗粒隔离开,并将干净的空气排放到大气中,以此来保护环境。
工作原理
含尘气体由进风口进入除尘器箱体内,细小尘粒由于布袋的多种效应作用,被滞阻在布袋外壁。净化后的气体通过布袋上箱体出风口排出。随着使用时间的增长,布袋表面吸附的粉尘增多,布袋的透气性减弱,使除尘器阻力不断增大。为除尘器的阻力控制在限定的范围之内,由脉冲控制仪发出信号,循序打开电磁脉冲阀,使气包内的压缩空气由喷吹管各喷孔喷射到对应的文氏管(称为一次风),并在高速气流通过文氏管时诱导数倍于一次风的周围空气(称为二次风)进入滤筒,造成布袋间急剧膨胀,由于反向脉冲气流的冲击作用很快消失,布袋又急剧收缩,这样使积附在布袋外壁上的粉尘被 ,落下的灰尘进入灰库。
仓顶单机除尘器使用注意事项:
1、仓顶单机除尘器不适用于潮湿和带有腐蚀性的气体,不应长时间处理高于120度的废气或粉尘。如需要处理高温工况,需定做高温除尘布袋。
2、仓顶单机除尘器在开、停及运转过程中,如有异常现象,应立即停止工作,进行检查修理。
3、停机应按停止按钮,让摇动机构工作数十秒,不要直接切断电源。
大型钢铁高炉煤气全干式煤气布袋除尘系统的性以及袋式除尘器改进措施
  其一、大型高炉全干式煤气布袋除尘系统的性
  至2005年底,在莱钢及韶钢取得2000m³级高炉煤气布袋除尘的成功基础上,国内部分企业已接受全干式布袋除尘净化大型高炉煤气的观点,并得以推广。但在推广中过于冒进,有可能给高炉炉龄中后期的稳定顺行带来不利影响。
  众多钢铁企业明知大型高炉煤气全干式除尘与高炉煤气余压发电(TRT)配套建设会跟企业带来两千万元以上的效益,却没有建设,究其原因,我们认为主要是传统干法脉冲布袋除尘器系统其性不能满足大高炉的需要,即大高炉会因布袋除尘系统的故障而休风,影响其顺行,并影响企业能源介质的平衡。
  通过对韶钢中小型高炉布袋除尘系统运行故障的统计,引起荒煤气侧设备故障的因素主要有支管弯头、阀门、补偿器等,其性为99.4%。这种性对于小高炉的生产来说是可以接受的。
  2500m³高炉煤气采用比肖夫环缝洗涤器除尘系统容易出问题的故障点为6个,主要是环缝、弯头和管道等。因此该系统性为99.91%,约3年影响高炉一次,对于大高炉来说,其性可以接受的。
  2500m³高炉采用全干法布袋除尘系统,需28个箱体和6个降温装置,共有故障点204个,如采用小高炉的设计思路,以每个故障点设备的性与小高炉一样,则系统的性为96.986%。则出故障的概率为3.014%,即每年出11次故障,也就是说布袋几乎平均每个月就会影响大高炉一次生产,这种运行模式是大高炉生产所不允许的,所以将小高炉的布袋除尘工艺直接应用到大高炉是不合适的。
  钢铁工业中的高炉煤气净化采用干法脉冲单机除尘器的越来越多,并且逐渐向大型化发展,2000m³以上的高炉也在采用脉冲单机除尘器。烧结机、机头、机尾除尘过去都是采用电除尘器,现在也开始采用脉冲单机除尘器,并将不能达标排放的电除尘器也改为脉冲单机除尘器。
  其二、攀钢高炉脉冲布袋除尘器改进措施
  针对攀钢高炉脉冲布袋除尘器运行中出现的问题,经过认真分析,找出了造成上述问题的原因,并利用边改造、边调整边生产的方法进行摸索,基本解决了重力除尘器(DC)温控系统及脉冲布袋除尘器(BDC)排灰系统的问题,并提出了进一步解决脉冲布袋除尘器(BDC)排灰系统仍存在问题的方法。
  1、重力除尘器(DC)温控系统故障的解决
  (1)针对重力除尘器(DC)温控系统两块流量计不准,我们利用4#高炉休风的机会进行了改造。使两块流量孔板的前、后直管段符合安装要求,使计量尽量准确,同时也为重力除尘器(DC)温控系统实现自动提供了条件。
  (2)针对重力除尘器(DC)喷雾温控系统设计与攀钢生产实际不符,重力除尘器(DC)入口喷嘴阀门开关信号混乱,起喷时喷水量过大,重力除尘器(DC)内煤气温度下降过快,我们增设了重力除尘器(DC)喷雾警报装置,对部分喷嘴阀门进行控制,以控制瞬间喷水量,同时改进喷嘴进出口阀门的开关信号,使进出口阀门几乎同时打开,并调整阀门气缸的动作角度,避免了原来阀开完后,出口阀才开始动作造成的喷水量过大,粉尘粘结的现象。
  通过上述改造和调整,实现了重力除尘器(DC)喷雾温控系统的自动和手动控制,从而脉冲布袋除尘器(BDC)入口煤气温度<200℃,除尘滤袋的使用寿命。
  2、脉冲布袋除尘器(BDC)排灰系统问题的解决
  (1)解决均压布袋积灰堵塞问题的措施
  ①取消粉尘箱的均压管道上的节流孔板,反吹效果。
  ②对蒸汽冷凝水箱进行改造,避免冷凝水滴在粉尘箱上,让排压布袋保持干燥。
  (2)解决螺旋输送机和双轴搅泥机排灰口堵塞问题的措施
  ①将泥浆泵出口管由一路改为两路,使泥浆泵可以两台同时运转。
  ②改变旋转阀的转速,由原来的20Hz改变为12Hz,降低旋转阀的排灰速度和能力。
  ③将双轴搅泥机上的电磁阀改为电动球阀,使之切断水源。
  ④防止泥浆浓度上升,对双轴搅拌机与泥浆搅拌槽进行改造,将其水源分开,并增设一路水源,水源供应,另外及时开泥浆泵。
  (3)针对泥浆输送系统给浓缩池造成冲击负荷,造成浓缩池出口循环水悬浮物超标问题,我们采取了上述的延长排灰时间、改变旋转阀的动作频次等措施外,还采取了以下措施:
  ①将泥浆泵出口管道就近直接排入到原双文系统的污水池,减短泥浆管道长度;②在污水池中从二文供水主管上引一条供水管道至污水池底部,并增设相应的喷嘴,对泥浆进行搅拌、稀释,再通过提升泵均匀地抽到一文回水高架渡槽回到浓缩池,将冲击负荷变为均匀负荷,以浓缩池出口循环水指标合格。
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